聯係人(rén):劉經理(13213333588)
以某電站鍋(guō)爐脫硝(xiāo)係統為(wéi)例,對催化劑磨損(sǔn)、脫硝(xiāo)效率(lǜ)低等問題進行分析研究,通過數值模擬計算的方法,確定煙道(dào)內流場及灰(huī)場分(fèn)布,對上述問題影響較大,*後提(tí)出對三角筋及導流(liú)板進行改造,極大地改善了(le)氣(qì)流和灰場的分布,減輕了催化劑的磨損,確保脫硝係統安全、、經濟運行。
隨著電力生產的(de)高速發展,能源消耗劇增,隨之而來的環境汙染也日趨嚴(yán)重,能源問題和環境問題已成為社會與經濟發(fā)展的重要(yào)問題之一。在此大背景下,電力行業已經開始推行燃煤機組超低排放改造,要求NOx排放濃度嚴格(gé)控製在50mg/Nm3以(yǐ)下,為此對SCR係統提出更為嚴苛的要求。為了應對上述(shù)環保壓力,需要在原有備用層位置加裝一層催化劑,這(zhè)種三層催化劑運行方式會在煙氣流場(chǎng)、催化(huà)劑磨損、脫硝效率低(dī)等方麵帶(dài)來新的問題。
隨著計算流體動力學CFD技術的不斷進步,國內外很(hěn)多廠家都在脫硝反應(yīng)器設計中涉及流體流動、熱交(jiāo)換(huàn)、化學反應等現象(xiàng)應用CFD技術進行數值模擬。數值模擬不僅可以得到和冷態試驗同一(yī)標準的流動(dòng)特性,還可(kě)有效(xiào)地對煙氣的溫度分布、NOx分(fèn)布、NH3/NOx分布以(yǐ)及飛灰濃度分布進行預測。針對脫硝係統催化劑局部磨損嚴重的問題,利用數值模擬(nǐ)計算的方式尋求*優改造策略(luè),避免局部催化劑磨穿(chuān)失效(xiào)導致脫硝效率下降、氨逃(táo)逸(yì)上升等問題,從整體上提高脫硝係統的性能。
1鍋爐概況
某公司#1機組鍋爐為上海鍋爐廠有限公司製(zhì)造的超臨界參數(shù)變壓(yā)運行直流爐,其型號為DG1160.5/17.4-Ⅱ13,一次中間再熱、四角(jiǎo)切(qiē)圓燃燒、單爐(lú)膛、固態排渣、全鋼構架、全懸(xuán)吊結(jié)構、平衡通風、露天布置、Π型鍋(guō)爐。鍋爐(lú)煙氣脫硝裝置采用“高含塵布置方式”的選擇性催化還原法(fǎ),在設計煤種、鍋爐(lú)*大工況、處(chù)理比較(jiào)高煙氣量條件下,脫硝效率不小(xiǎo)於85%,脫硝裝置出口NOx濃度不高於50mg/Nm3(6%氧含量(liàng),幹(gàn)煙(yān)氣),布(bù)置3層催(cuī)化劑。脫硝係統結構設計見圖1所示。圖(tú)1SCR係統結構示意圖(tú)
煙(yān)氣從省煤器出(chū)口進(jìn)入漸擴段煙(yān)道,經下轉角煙道進入垂直的上升煙道,在其(qí)中和還原劑氨混合,經上轉角(jiǎo)段煙道、整流格柵(shān)和鋼梁進(jìn)入催化劑層。
2數學(xué)模型和計算方法
2.1數(shù)學模型
由於整個脫硝係統不涉及換(huàn)熱(rè),故作為絕(jué)熱過程來進行模(mó)擬,煙氣的溫度不變,從而相關的物理參數也取(qǔ)常數。脫硝入口設(shè)置為速度入口邊界,假(jiǎ)設入口處流速分布均勻,脫硝出口設置為壓力出口邊界,按照(zhào)常規運行(háng)值進行設定。采用修正k模型模擬氣(qì)體湍流流動,采用物質(zhì)輸運模型模(mó)擬多種(zhǒng)物質的混合,采用拉格朗日-顆粒隨(suí)機軌道模型模擬飛(fēi)灰顆粒的運行,相關(guān)的具體值見表1所示。
表1數值模擬主要參數設定(dìng)
.2計算方法
k方程(chéng)
3SCR煙道(dào)內主要界麵流場和灰(huī)場分布及改造方案(àn)
為了弄清煙氣和飛灰在SCR煙道內的流動特性,通過(guò)數值模擬的計算方法模擬出SCR煙道內主要截麵流場和灰場分(fèn)布,如圖2所示(shì)。
由圖2可知,煙氣速度大的位置主要集中在兩組橫梁的梁前,飛(fēi)灰濃度大的位置主要集中在前(qián)牆和先進組(zǔ)鋼梁之(zhī)間(jiān)。因此,先進組鋼梁前至(zhì)SCR反應(yīng)器前牆位置煙氣流速和飛(fēi)灰濃度(dù)均處於較高水平,造成這(zhè)一位置催化劑磨損強度較大,因此(cǐ),本次模擬改造方案是通過優化催化劑入口的流場和灰場,達到減弱催化劑局部磨損較重的現象。催化劑入口飛灰濃度分布是由SCR整體煙(yān)道設計決定。其中由於飛灰的慣性遠高於煙氣,容易在轉角煙道分離出主流煙氣,上升煙道的上下轉角導流板是灰場的重要影響因(yīn)素。具體見圖3所示。
圖2原始SCR結構內流場和灰場分布
圖3催化劑上方流場分布(bù)
橫梁結構分橫縱兩(liǎng)種布置,與氣流方向垂(chuí)直的是橫梁結構,與氣流方向平行的是縱(zòng)梁結構。橫梁結構(gòu)主要由“工”字型鋼和防積灰三角(三(sān)角筋)組成。其中,“工”字型鋼主要起承重作用;防積灰三角的(de)主要作用就是(shì)防止飛灰顆粒因慣性及離心力作用跟隨氣流積聚在後(hòu)牆側,對靠後牆側的催化(huà)劑造成嚴重(chóng)磨損。
綜上所述,隨即提出兩條(tiáo)措施進行整改:一是對整流格柵進行改造,具體為將防積灰三角即三角筋(jīn)切(qiē)除;二是(shì)對上升煙(yān)道上下轉角煙道的導流(liú)板進行改造(zào)。
4數值模擬結果及分析
橫梁結構中設計三角筋,其(qí)目的是控製飛灰顆(kē)粒向後牆聚集,防止嚴重磨損後(hòu)牆的催(cuī)化劑,但卻對煙道內的(de)流場造成了破壞。圖4是切(qiē)除三角筋後流場和(hé)灰場的分布。
導流板的數目對脫(tuō)硝反應器入口的煙氣速度有直接影響,當導流板較多時,煙氣速度(dù)較小(xiǎo),煙氣與催化劑接觸時間增(zēng)加,提(tí)高了脫硝效(xiào)率;但是導流(liú)板過多時,煙氣與催化劑(jì)接觸時間過長,可(kě)能會發生氮氧化物的氧(yǎng)化反應,另外煙道(dào)的阻力會上升,風機(jī)單耗也會升高(gāo);當導流板較少時,不(bú)能很好的發揮(huī)導流(liú)作用,煙(yān)氣速度較大,煙氣與催化劑接觸時(shí)間短,脫硝效率低。原脫硝係統在煙道上下轉角分別設計了2塊導流(liú)板,改造時(shí)分別采用4塊導流板進行模(mó)擬(nǐ)。效果見圖5所示。
圖4改造(zào)三角筋後的流場和灰場分布
圖5改造上下轉角導流板後的流場和灰場分布
由圖可知,通過(guò)改造上下轉角導流板,改造後SCR整體沿程煙道的流場和灰場均(jun1)得(dé)到改善,特別是催化劑前飛灰分布均勻性顯著提高(gāo)。
圖6是上下轉角導流板改造前、後截麵3上(位(wèi)置見圖4)飛灰濃度及平均粒徑沿著Y方向(煙道深度方向)的分布。
圖6截麵3上飛灰顆粒數目及平均粒徑分布
由圖6可知,經過改造,先進組鋼梁前至SCR反應器(qì)前牆位置的飛灰顆粒數目及粒徑的高峰區被抹平,證(zhèng)明該位置的高濃度飛灰區被(bèi)有效的消(xiāo)除。
催化劑的磨損取(qǔ)決於上方飛灰顆粒撞擊催化劑的(de)作用力,而作用力受催化劑上方飛灰攜帶動量決定。而區域內飛灰的速度和(hé)質量分布決定了該(gāi)區(qū)域飛灰攜(xié)帶的動量。因此,本項目將飛灰攜帶動量的均勻性作為衡量催化劑磨損分(fèn)布的依據(jù),圖7為改(gǎi)造上下轉角導(dǎo)流(liú)板前、後催化劑上方飛灰顆粒動量分布。
圖7改造上下(xià)轉角導流板前、後催化劑上方飛灰顆粒動量分布
由圖7可(kě)知,在將飛灰(huī)濃度場調勻後,催化劑(jì)上方飛灰動量峰值效應得到明(míng)顯減弱,若結合流場的鋼梁改造,有能力將所有區域動量降至10mg·m/s以下。
5結論及展望
(1)催化劑(jì)上方三角筋和工字鋼(gāng)結構在緊挨催化劑的SCR反應器煙道,它是催化劑入口(kǒu)流場影響的重要因素。
(2)催化劑入口飛灰濃度分布是由SCR整體煙道設計決定,其中,上升煙道上下轉角導流板是灰(huī)場的重要影響因素。
(3)通過數值模擬計算的方法,對脫硝係統內局(jú)部進行改造,可以模(mó)擬改造後煙道內(nèi)流場、灰場的分布,對於解決催(cuī)化劑磨損(sǔn)、脫硝效率低等問題極具參考價值。